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汽轮发电机组安装中的工序、工艺改进

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维普资讯 http://www.cqvip.com 2008年第6期 《贵州电力技术》 (总第108期) 汽轮发电机组安装中的工序、工艺改进 贵州电建二公司钟之海[550002] 摘要随着电力建设产业内部结构的调整,火电施工市场竞争日臻激烈,“安全第一、质量第一、进度也要第一” 的电力建设速度,导致设计、设备供货远远不能满足现场施工要求,尤其是汽轮发电机组等加工精度高、制造周期长 的设备,也成为制约现场施工进度的关键因素;而业主对工期、质量的要求却在不断压缩和提高.作为项目施工企 业,不得不见缝插针地开展工作,因此安装工序、工艺的调整和改进就成为了保证工期的突破口。 关键词汽轮发电机工序工艺改进 1概述 鸭溪电厂4×300MW机组新建工程,是国家 “西电东送”第二批重点项目之一。1号、2号汽轮 机组是东方汽轮机厂生产的第八代亚临界、一次中 间再热、两缸两排汽凝汽式汽轮机。型号:D300— 16.7/537/537—8,无垫铁施工工艺;工程2002年10 月1日破土动工,2004年3月7日1号汽机岛基础 移交工作面,2004年4月初低压缸台板陆续到达现 是否接触密实,有间隙的地方加钢质垫片调整。 现场通过分析:如果按照厂家提供的安装工序、 工艺,至少有三个方面不能很好地保证安装质量: 1、调整后低压缸前后轴承箱内侧水泥垫块与轴 承基架、轴承基架与汽缸之间是否接触密实,有无间 隙无法检查和调整,垫片也无法加装;2、制造厂给定 的低压缸台板、中轴承基架、盘车箱基架和前轴承箱 场,业主要求2004年12月1号机必须发电;该机组 东方汽轮机厂在借鉴日立公司成熟设计技术的基础 上,主机结构、内部通流、阀门支撑和轴系联接等进 行了优化设计,同该厂以往生产的300MW汽轮机 相比,主要有以下不同之处: 3工序、工艺调整改进 (1)采用钢台板和水泥垫块支撑的无垫铁施工 工艺; 通过对以上影响汽轮机安装质量的因素分析, (2)对轮之间无调整垫片,改为止VI联接,过盈 要确保水泥垫块制作后水泥垫块与台板接触、台板 量0.025~0.075ram; 与汽缸滑动面接触,又能兼顾汽缸水平、扬度、轴系 (3)取消高压缸内的隔板套,高中压汽缸中分 中心和各轴承油挡洼窝中心等符合标准要求,现场 面全部采用通孔、GH斜锥螺纹; 决定对厂家提供的工序进行调整:即台板就位后,用 (4)高中压缸和轴承箱间的推拉装置改用“H” 临时工艺垫铁调整好台板水平、标高,吊人低压下汽 型梁; 缸前、中、后三段在台板上进行组合,通过调整汽缸 (5)中轴承箱、盘车箱与低压缸共用台板。 垂直接合面上的偏心销,保证台板与汽缸下端滑动 面接触良好和汽缸前、中、后三段水平中分面的高低 2厂家工艺要求及存在的问题 差在设计的0.07mm范围内,借助工艺垫铁消除台 针对无垫铁施工工艺,根据制造厂提供技术资 板与汽缸接触面间隙和汽缸纵、横向水平;再就位前 料,先进行台板调整安装和水泥垫块制作,台板就位 轴承箱、中轴承箱和高中、低压转子,综合调整轴系 后,用自制临时工艺垫铁、调整台板标高、水平,以中 中心、各轴承油挡洼窝和轴承箱水平、转子扬度,合 低压轴承座台板标高为0基准,按照制造厂给定的标 格后进行水泥垫块的浇筑、养护工作。 高,扬度值逐一调整各台板标高和水平、扬度,偏差值 此工序的优点是:保证了轴系中心、汽缸和轴承 在0.02mm/m范围内即可制作水泥垫块。待水泥垫 箱水平,各轴承油挡洼窝中心和一次性解决了台板 块制作完且接触面检查合格后,才将低压外下缸三段 与水泥垫块、台板与汽缸的接触问题,减少了后续安 分别吊装组合就位,用自制临时工艺垫铁调整好汽缸 装、调整工作量;缺点是:低压缸前后轴承箱内侧水 水平、扬度后,检查水泥垫块与台板、台板与汽缸之间 泥垫块无法进行浇筑,需将低压下缸提出或将低压 ・基架的标高和扬度值,都是理论计算值,若设计值与 安装实际值有偏差,哪怕是几丝,台板消除张口时, 都会增加非常大的工作量,有的甚至无法调整;3、低 压缸体积大,变型也大,再加上加工方面的误差,也 会造成理论与实际的偏差,给台板消除张口增加非 常大的工作量,耗时费力。 26・ 维普资讯 http://www.cqvip.com

2008年第6期 《贵州电力技术》 (总第108期) 缸对应处开孔才能浇筑; 鸭溪电厂1号机由于无成功的经验借鉴,为了 检查87 l0一C型无收缩水泥性能和保证浇筑质量, 采取了将低压下缸提出的方法,一是浇筑低压缸前 后轴承箱内侧水泥垫块;更主要的是为了检查水泥 垫块与台板接触(见图1),事实验证了8710一c型 无收缩水泥性能和现场浇筑质量优良。 水泥垫块接触 图1 2号机的施工在1号机基础上再一次对施工工 序进行了调整:即台板就位用临时工艺垫铁调整好 台板水平、标高后,先对低压缸前后轴承箱内侧水泥 垫块进行浇筑,才吊入低压下汽缸前、中、后三段在 台板上进行组合和后续工作施工。1号机从低压缸 台板2004年4月14日首次就位到水泥垫块浇筑完 低压缸2006年6月1日正式就位,历时47天,2号 机从台板就位至达到1号机低压缸正式就位状态仅 用了28天,比1号机提前了近2O天时间。 3号、4号机是哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界、 一次中间再热、两缸两排汽凝汽式汽轮机,型号: D300—16.7/537/537—2,可调垫铁施工工艺;按照 常规,有垫铁施工均需进行垫铁与基础接触修凿,并 保证垫铁水平在0.02mm/m、接触达75%及以上,根 据以往施工经验,此工作耗时费力不说,垫铁消张口 工作量非常大;3号机的施工中取消了此工序,采取 螺栓点焊在可调垫铁上(见图2),用螺栓调整垫铁 与台板的接触和台板的水平、扬度,运用1号、2号 机成熟的871O—C型无收缩水泥的浇筑经验浇筑 水泥垫块(螺栓在二次灌浆时浇筑在水泥里面,不 用拆出),节约了现场平垫铁的加工配制,避免了垫 铁消张口的工作。 3号机的安装更主要的一道工序调整是发电机 定子未就位的情况下进行汽缸扣盖;发电机定子不能 按时到达施工现场,发电机定子未就位进行汽机扣 盖,在贵州电建史上是第一次,如不及时扣盖,汽机后 续工作无法进行,将直接导致机组不能按时启动运 行;但扣盖后重达188t的发电机定子就位时因启升 俞板 j汽 接触 图2 高度不够而无法从汽机顶上越过,发电机定子就位时 小车需进行横向移动,A列柱梁的承重及行车梁的承 重又是问题,在梁柱的承重通过设计校核无问题后, 现场汽机专业人员召开专题会讨论,经过分析,针对 安装质量采取了相应的应对措施,(1、低压转子扬度 前扬比后扬约小0.01mm~0.02ram;2、机组推迟进行 二次灌浆推;)打破常规,汽机扣盖按时进行,保证了 现场施工顺利进行;2005年12月8日3号机冲转一 次成功,事实证明,这一工序的调整功不可没。 4号机的安装,将3号机螺栓点焊在可调垫铁 上进行调整的工艺改为用弹簧支撑在可调垫铁下进 行调整的工艺(见图3);3号机台板就位调整到具 备水泥垫块浇筑用了11天,4号机仅用了7天。 汽机台板 擦藿 墅 刊墅 绷 图3 4结论 工序、工艺的调整和改进加精细的过程质量控 制,1号机2004年12月23日5点53分首次冲转至 3000r/min时最大轴振0.0529mm,最大盖振 0.0164mm,实现了业主要求的2004年年内发电的目 标,比指令工期提前了162天;2号机组首次冲转至 3000r/rain时最大轴振0.061ram,最大盖振0.016ram, 均在优良(标准轴振:0.076ram,盖振:0.03mm)范围 内,油温、瓦温正常,比指令工期提前了189天。168 小时试运结束移交电厂时1号机最大轴振 0.0479mm,最大盖振0.0152ram,2号机最大轴振 0.069ram,最大盖振0.0151mm,3号、4号机各项技术 指标也均在标准范围内,3号机比指令工期提前了 159天;4号机比指令工期提前了145天;其中1号机 还创造了同类型机组168小时试运移交后连续运行 253天的中国新纪录。 (收稿日期:20080521) ・27・ 

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