2008年第6期 《贵州电力技术》 (总第108期) 缸对应处开孔才能浇筑; 鸭溪电厂1号机由于无成功的经验借鉴,为了 检查87 l0一C型无收缩水泥性能和保证浇筑质量, 采取了将低压下缸提出的方法,一是浇筑低压缸前 后轴承箱内侧水泥垫块;更主要的是为了检查水泥 垫块与台板接触(见图1),事实验证了8710一c型 无收缩水泥性能和现场浇筑质量优良。 水泥垫块接触 图1 2号机的施工在1号机基础上再一次对施工工 序进行了调整:即台板就位用临时工艺垫铁调整好 台板水平、标高后,先对低压缸前后轴承箱内侧水泥 垫块进行浇筑,才吊入低压下汽缸前、中、后三段在 台板上进行组合和后续工作施工。1号机从低压缸 台板2004年4月14日首次就位到水泥垫块浇筑完 低压缸2006年6月1日正式就位,历时47天,2号 机从台板就位至达到1号机低压缸正式就位状态仅 用了28天,比1号机提前了近2O天时间。 3号、4号机是哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界、 一次中间再热、两缸两排汽凝汽式汽轮机,型号: D300—16.7/537/537—2,可调垫铁施工工艺;按照 常规,有垫铁施工均需进行垫铁与基础接触修凿,并 保证垫铁水平在0.02mm/m、接触达75%及以上,根 据以往施工经验,此工作耗时费力不说,垫铁消张口 工作量非常大;3号机的施工中取消了此工序,采取 螺栓点焊在可调垫铁上(见图2),用螺栓调整垫铁 与台板的接触和台板的水平、扬度,运用1号、2号 机成熟的871O—C型无收缩水泥的浇筑经验浇筑 水泥垫块(螺栓在二次灌浆时浇筑在水泥里面,不 用拆出),节约了现场平垫铁的加工配制,避免了垫 铁消张口的工作。 3号机的安装更主要的一道工序调整是发电机 定子未就位的情况下进行汽缸扣盖;发电机定子不能 按时到达施工现场,发电机定子未就位进行汽机扣 盖,在贵州电建史上是第一次,如不及时扣盖,汽机后 续工作无法进行,将直接导致机组不能按时启动运 行;但扣盖后重达188t的发电机定子就位时因启升 俞板 j汽 接触 图2 高度不够而无法从汽机顶上越过,发电机定子就位时 小车需进行横向移动,A列柱梁的承重及行车梁的承 重又是问题,在梁柱的承重通过设计校核无问题后, 现场汽机专业人员召开专题会讨论,经过分析,针对 安装质量采取了相应的应对措施,(1、低压转子扬度 前扬比后扬约小0.01mm~0.02ram;2、机组推迟进行 二次灌浆推;)打破常规,汽机扣盖按时进行,保证了 现场施工顺利进行;2005年12月8日3号机冲转一 次成功,事实证明,这一工序的调整功不可没。 4号机的安装,将3号机螺栓点焊在可调垫铁 上进行调整的工艺改为用弹簧支撑在可调垫铁下进 行调整的工艺(见图3);3号机台板就位调整到具 备水泥垫块浇筑用了11天,4号机仅用了7天。 汽机台板 擦藿 墅 刊墅 绷 图3 4结论 工序、工艺的调整和改进加精细的过程质量控 制,1号机2004年12月23日5点53分首次冲转至 3000r/min时最大轴振0.0529mm,最大盖振 0.0164mm,实现了业主要求的2004年年内发电的目 标,比指令工期提前了162天;2号机组首次冲转至 3000r/rain时最大轴振0.061ram,最大盖振0.016ram, 均在优良(标准轴振:0.076ram,盖振:0.03mm)范围 内,油温、瓦温正常,比指令工期提前了189天。168 小时试运结束移交电厂时1号机最大轴振 0.0479mm,最大盖振0.0152ram,2号机最大轴振 0.069ram,最大盖振0.0151mm,3号、4号机各项技术 指标也均在标准范围内,3号机比指令工期提前了 159天;4号机比指令工期提前了145天;其中1号机 还创造了同类型机组168小时试运移交后连续运行 253天的中国新纪录。 (收稿日期:20080521) ・27・
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